5电液锤主要技术参数
目前我公司使用电液锤主要参数值见表1。
6电液锤先进性、经济性分析
6.1节能效果显著我公司的节能情况。
主要能耗结构发生了较大变化,具体分析见表2。
①每天以两班计算,每月21个工作日:
可形成节约能力491.61元/h×l6h×21天/月×12月/年≈198.22万元/年。
②电液锤液压油约每年更换一次,费用为:
94桶/年×180kg/桶×4元/kg≈7.11万元/年。
③氮气每天约需2瓶,费用为:
2瓶×70元/瓶×21天/月×12月/年≈3.53万元/年,
④故全年节约能力为187.58万元。
根据以上测算可知,我公司在电液锤改造中总费用为236.7846万元,使用改造后每年可为工厂节约能源费187.58万元,可在9个月内收回。其节能效果显而易见。
6.2不受动力源限制由于13MPa蒸汽一直是电厂对我厂锻锤专线供应,常常由于气压不足或费用未交而不能正常生产,改造后完全甩掉了蒸汽,生产不再受其制约,能够更好地组织生产,利于公司更大地发展壮大。
6.3改善了环境由蒸汽锤改为电液锤后,不再有蒸汽跑、冒、滴、漏问题,现场锤的周围更干净整洁。另外,由于蒸汽锤为开式传动,排气噪音很大,一般为100-110分贝,而采用液压传动噪音仅为80-85分贝,噪音大大降低,有益于工人的身心健康,有利于文明生产。
6.4降低了劳动强度原来蒸汽锤的操作比较费力,改为电液锤后,因为电液锤是通过伺服阀来控制的,操作起来非常方便自如,降低了劳动强度。
7意义
随着我国改革开放的深入发展,在市场紧经济体系日臻完善与壮大的今天,科学技术就是第一生产力显得尤为重要。特别是在锻造行业上更显示出它的重要性,由于我公司长期以来一直延用高能耗的10台蒸空、汽锤,这些设备陈旧、老化、精度差、耗能高,生产效率低,锻件的成本大幅度提高,这样使产品在国内外市场上的激烈竞争中处于被动局面。同时由于蒸空、汽锤庞大的动力能耗,且高压蒸汽供汽受电厂控制,组织生产十分被动,严重影响了我公司的经济效益和新产品的开发。自1997年起,利用北京理工大DY系列电液锤电液驱动头原理在黑龙江华安集团公司(123厂)帮助下,先后对自由锻2吨、1吨,模锻1吨、5吨进行换头改造,并于1999年7月全部交付使用。2000年7月我公司又自己成功改造一台模锻3吨锤后,电液锤完全取代了蒸汽锤,彻底摆脱了蒸空、汽锤能源利用率极低带来的困扰,从此我公司能耗结构发生了较大的变化,彻底甩掉了蒸汽,大大降低了锻件的成本,使产品在市场上处于领先地位。
参考文献:
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[2]汪国荣,田晨.浅述我国电液锤技术的发展与应用[J].锻压装备与制造技术,2005(04).
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