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大体积混凝土基础施工及裂缝控制

时间:2015-06-19 09:55 点击:
摘要:遵义氧化铝水源工程,取水泵站主筒体基础大体积混凝土施工中,采用水平换热水管降温法,并辅以蓄水养护,缩小混凝土内外综合温差,避免因温差而产生应力导致混凝土出现裂缝。 关键词:水平换热管;降温;大体积混凝土 一、工程概况 遵义氧化铝水源工程
摘要:遵义氧化铝水源工程,取水泵站主筒体基础大体积混凝土施工中,采用水平换热水管降温法,并辅以蓄水养护,缩小混凝土内外综合温差,避免因温差而产生应力导致混凝土出现裂缝。
  关键词:水平换热管;降温;大体积混凝土
  一、工程概况
  遵义氧化铝水源工程:取水站系统工程位于乌江大桥西边,乌江南侧。取水泵站筒体总建筑高度69.2米,基础为直径28.4米的圆形,厚度3.5m的底板,混凝土强度等级C45,防水等级P8,混凝土量为3200m3,基础大体积混凝土的施工是整个工程施工的关键。
  二、大体积混凝土施工的技术关键
  原设计将整个基础分为8块浇捣,这样减少温度收缩应力和控制裂缝,但对结构的整体性、抗渗性、抗震性是不利的。为此我们采用一次连续浇灌完成,作为一个重大课题进行了研究和探索。
  三、C45大体积混凝土施工的裂缝控制技术措施
  1.C45大体积混凝土的配制
  ⑴水泥:该地区4月份的室外平均气温在25℃左右,经过调查该地区没有生产水化热较低的矿渣水泥厂家。我们一方面参照水泥厂水泥强度的历史资料,充分利用水泥的富余活性,尽量较少水泥用量,降低水化热,另外采取在混凝土中预埋水平换热水管,控制混凝土内外温差,防止混凝土因温差大而产生裂缝。
  ⑵骨料:粒径为5~40mm,碎石和细度模数大于2.50的中砂。骨料的含泥量,石子控制在1%以下,砂控制在2%以下。
  ⑶掺合料:采用双惨技术,混凝土中惨入磨细粉煤灰和EA-2型外加剂。
  ⑷混凝土配合比:经试验每立方米混凝土用水泥420kg、水190kg、砂62kg、石子1050kg、粉煤灰70kg、EA-2型外加剂3.36kg.
  2.混凝土表面收缩裂缝的控制
  混凝土在浇筑中易发生骨料下沉,因此除了控制混凝土的塌落度外,在承台表面放置钢筋网片,以控制表面收缩裂缝。
  3.混凝土外蓄内降综合养护措施
  基础混凝土厚度大,内部散热较困难,混凝土表面采用两层塑料薄膜、两层草垫保温措施外,在混凝土内部排放冷却水管,通循环冷却水,以加快内部的散热速度。
  冷却水管的布置分南北和东西向。冷却水管竖向在混凝土浇捣之前预埋在基础内部,冷却水流向可正反循环。施工现场设置循环调温水箱,通过阀门调节冷热水比例,控制进水温度及流量。冷却水管的正循环与反循环时间由现场测温决定。
  4.基础底板混凝土浇筑的裂缝控制计算
  制作了4m×4m×4m、C50大型混凝土试块,在次试块中预埋冷却水管和温度传感器。通过基础大体积混凝土抗裂理论计算表明,降温和收缩产生的最大温度应力бmax=0.4192MPa,混凝土设计强度等级强度Rf=2.6 MPa,K=Rf/бmax=6.20>1.15满足抗裂条件。
  四、C45大体积混凝土基础施工
  安置5台混凝土泵(其中1台为备泵),配备了10辆搅拌车以确保混凝土供应的连续性。混凝土由南向北大斜面分层下料,每层为30cm左右,每层覆盖时间控制在3h内。每台泵供应混凝土浇筑带范围不少于6台振动棒进行振捣。浇筑速度每台泵平均每小时不少于24m3。4台泵每小时总供应量不少于96m3。确保了混凝土在斜面处不出现冷锋。
  五、基础承台C45大体积泵送混凝土性能
  1.混凝土的可泵性及可操作性
  采用525号水泥与EA-2普通缓凝型减水剂配制的C45大体积混凝土具有较好的流动度,混凝土的入泵塌落度在100~140mm,混凝土的初凝时间为3h,终凝是为7h。
  2.混凝土的抗压强度评定
  对在搅拌站和施工现场所取的225组R56的C45混凝土试块,按《混凝土强度检验评定标准》进行混凝土强度评定全部合格。
  六、大体积混凝土在养护过程中的温度变化规律
  测温设备采用“大体积混凝土温度微机自动测试仪”温度传感器预先埋设在测点位置上。混凝土测温仪自混凝土浇捣开始时即运转,连续测温近2个月。底板混凝土中的循环冷却水于浇注通水开始,于50天后通水结束。覆盖在混凝土表面的保温层于全部揭除。混凝土测温情况显示:混凝土入模温度为27~36℃,泥土最高温度为97.5℃,混凝土最高温度升值为68.6℃,混凝土升温时间为32~54h。本工程的大体积混凝土测温情况,有以下特点。
  大体积混凝土浇捣结束后,在基础的中心部位将形成一高温区,升温时间为60~70h,高温持续时间较长,均在30~40h。而取水泵站基础混凝土的升温期在2昼夜,这主要是由于混凝土的入模温度较高,加快了水泥水化的进行,故早期水化热积聚上升,造成混凝土的升温速度加快;而升至最高温后未形成一较长的高温持续时间,是由于基础内部设置了冷却水管,,通过预埋水平管将压力为0.6Mpa、水温为20℃的自然水抽入进水口,水在循环中带走混凝土的热量,流出的热水约55℃,有效地带走了混凝土的内部热量,内外温差均控制在25℃,未发现有害裂缝和表面裂缝。
  七、循环冷却水冷却效果分析
  经计算,20d的冷却水带走混凝土的累计热量为2.12×108kcal,由此使混凝土平均累计降温27℃。
  八、混凝土的抗裂计算
  施工前计算得出降温时混凝土的累计拉应力为0.4192MPa,安全度K=6.20.施工中实测温度及降温数据均已得出,因此按实际情况对抗裂作理论验算。
  据详细测温情况,进行分段计算。由于混凝土最高温度在2d开始,每段间隔时间为3d,即2~5d、5~8d、8~11d,一次类推。混凝土设计强度等级R56为C45,根据混凝土强度统计,28d强度等级达到C45,因此计算中弹性模量EO取值为3.35×104MPa,混凝土抗拉强度Rf取值为2.6MPa。最大拉应力在基础中间,考虑到松弛和菲弹性等因素。
  =-а/(1-μ)∑
  根据以上计算公式,计算结果列表如下:
  бmax =∑бi=0.4447Mpa,抗裂安全度K= Rf/бmax=2.6/0.4447
  =5.85>1.15
  计算表明施工中的降温和收缩不会引起混凝土的裂缝
  九、结束语
  大体积混凝土采用一次连续浇捣的施工方法时,充分利用混凝土的中后期强度,选用中低热水泥,以降低水泥水化产生的热量。粗细骨料良好级配能改善混凝土的和易性,提高混凝土的密实度。采用双掺技术,一方面代替部分水泥,降低水化热,另一方面改善混凝土的和易性。混凝土内部预埋冷却水管,内外温差值控制在25℃。在采取一系列切实有效的技术措施后,不会产生结构有害裂缝。 

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